火力發電廠自然冷卻塔化學清洗
火力發電廠自然冷卻塔化學清洗一、冷卻塔冷卻原理及生物污染原因1、冷卻原理冷卻塔冷卻過程主要為:a)蒸發散熱,b)接觸散熱,c)輻射散熱三種方式組成。三中散熱的主次隨著空氣的物理性質不同而異。在春,夏,秋三個季節室外氣溫較高,蒸發散熱起主要作用。如在最炎熱的夏季,蒸發散熱量可達總散熱的90%以上;在冬季,接觸散熱的作用增大,從夏季的10%—20%增加到50%。嚴冬天氣甚至可增加到70%。無論上述三種
火力發電廠自然冷卻塔化學清洗一、冷卻塔冷卻原理及生物污染原因1、冷卻原理冷卻塔冷卻過程主要為:a)蒸發散熱,b)接觸散熱,c)輻射散熱三種方式組成。三中散熱的主次隨著空氣的物理性質不同而異。在春,夏,秋三個季節室外氣溫較高,蒸發散熱起主要作用。如在最炎熱的夏季,蒸發散熱量可達總散熱的90%以上;在冬季,接觸散熱的作用增大,從夏季的10%—20%增加到50%。嚴冬天氣甚至可增加到70%。無論上述三種
火力發電廠自然冷卻塔化學清洗
一、冷卻塔冷卻原理及生物污染原因
1、冷卻原理
冷卻塔冷卻過程主要為:a)蒸發散熱,b)接觸散熱,c)輻射散熱三種方式組成。三中散熱的主次隨著空氣的物理性質不同而異。在春,夏,秋三個季節室外氣溫較高,蒸發散熱起主要作用。如在最炎熱的夏季,蒸發散熱量可達總散熱的90%以上;在冬季,接觸散熱的作用增大,從夏季的10%—20%增加到50%。嚴冬天氣甚至可增加到70%。無論上述三種散熱的那一種都要求冷卻塔的通風良好;水滴形成的多且細小均勻。而出塔水溫升高對電站的經濟性影響是很大的,這一經濟性的影響長期以來由于沒有有效的清洗方法,一直被人們忽視。一般的計算如下表:
出塔水溫每升高1度的經濟性變化
機組容量(MW) | 25 | 50 | 125 | 200 | 300 |
發電煤耗g/kwh | 1.94 | 1.52 | 1.033 | 1.107 | 0.795 |
所以通過清洗,維修使冷水塔中的配水暢通;噴濺裝置良好;淋水填料無污垢;空氣流動順暢,是恢復冷卻水塔效率的有效工作。通過大修前后在同工況,同氣象條件下的冷卻塔出口水溫的測試。可以準確的計算到通過大修清洗后的經濟收益。
2.生物污染的發生
由于電廠循環水的溫度特別適合各種菌類及藻類的滋生。盡管電廠循環水中加氯氣或次氯酸鈉等殺菌物質。由于次氯酸的不穩定性,它在凝汽器內部的密閉室器溶解度較為穩定,但隨循環水一旦進入冷卻塔中,由于冷卻水與大氣開放式接觸便很容易溢出,使得滅菌效果大為降低。大氣中的微塵尤其是3-5um的微塵在接觸水以后,表面積增大。使得微塵之間的親合力增加,微塵與微塵之間粘合逐層堆積。從而在冷水塔的配水系統,噴濺設置,淋水填料中形成以生物粘泥和少量的碳酸鹽和硫酸鹽的污垢。影響冷卻塔的冷卻效果。
二、化學清洗技術
1、我們以往對于中小機組槽式配水分離式管嘴-濺水碟系統,尚可采用人工辦法清除配水槽及濺水碟中的微生物粘泥。但對于大量存有生物粘泥且對冷卻塔效率產生重大影響的錯排布置,根本無法采用人工清理辦法的辦法清除這些粘泥。目前大機組一般采用管式配水系統,濺水裝置采用管嘴和濺水碟為整體結構。配水管無法人工清理,整體式濺水碟也不易人工清理,且極易在清理時被損壞。濺水碟周邊都有錐形齒或矩形齒,這些齒對形成細小霧狀水滴起著極為重要的作用,而且這些齒也是最易集結粘泥的地方。所以化學清洗是解決上述問題最有效的方法。
2、我公司開發的型號為HD-WO15電廠冷卻塔清洗劑可采用運行中清洗。也可在機組大、小修期進行清洗,一般以大、小修期間清洗為好。因為清洗下來的粘泥雜物,可以清理出循環水系統。否則可能沉積在循環水系統的某些部位,影響正常運行。
3、HD-W015型清洗劑清洗工藝。
被清洗的循環水系統與其他系統隔離,將HD-W015清洗劑按每立米水投入450-500克的用量,一次性加入需要清洗的水系統中。開啟循環泵,循環24-48小時,待清洗結束,排盡余水,清理淤泥及雜物。檢查,維修配水裝置及噴濺裝置。
4、HD-W015型清洗劑技術指標
主要成分:有機共聚物,滲透劑,抗靜電劑等。
特點:本品化學穩定性高,有很強的滲透分散和剝離能力;減小微塵間的親合力。 具有效率高,水溶性好,安全可靠等特點。
外觀,乳白色液體,PH值6-8,比重>1.0。
儲存期限:1年
三、清洗效果評價
1、大修前在某一機組負荷,最好是滿負荷。做一次冷卻塔冷卻效率試驗;清洗維修后,選一接近的氣象條件,同負荷條件下,進行冷卻水塔的冷卻效率試驗,進行經濟性比較。
2、技術指標
除污物率95%以上
對冷水塔系統無任何腐蝕。
3、清洗時間包括準備及收尾工作一般需要7天時間。
4、廠方配合:根據現場協商。